传动平稳,各部位温度正常,试运转一切正常!2025年9月20日深夜23时,从鹤煤八矿井下3006上山区段传来的汇报声,让所有守在调度室的人长舒一口气。历时16小时的连续奋战,该矿3006上山胶带输送机传动装置升级改造工程圆满完成。如今,四个月过去,该系统已稳定运行超过120天,为工作面持续高产高效提供了不竭动力。近日,笔者回访了亲历这场攻坚战的机运队队长姚朝府和副队长范文飞,听他们重温那个紧张而充满成就感的秋日。
这不是一次突发抢修,而是一场我们预谋已久的主动仗。队长姚朝府开门见山。时间回溯到2025年夏天,随着3006工作面不断向前推进,运输战线千瓦双电机驱动系统开始力不从心,运载能力接近满负荷,设备偶发过热,潜在影响着生产节奏与安全。
就像给成长中的孩子换一双更大的鞋,我们一定要提前谋划。姚朝府回忆,矿领导层经过充分论证,决定将驱动系统升级为2280千瓦的前码驱动装置。新装置功率更大、传动效率更加高、后期维护也更便捷,但安装精度要求极为苛刻。电动机对轮的同轴度误差不能超过正负0.5毫米,间隙要精准控制在1到3毫米间。这对我们现场的安装水平是一次大考。
我们组织所有参与人员,开了不下三次专题会,不是光念文件,是让大家带着问题来,模拟现场也许会出现的任何意外。范文飞说,那一段时间,队里技术骨干的办公桌上铺满了设备图纸,大家反复推演吊装路径、核对巷道尺寸。所有工具材料提前一周到位并检查完毕,仅专用起吊设备就准备了2台2吨手拉葫芦和多套12.5毫米的钢丝绳套。
现场第一件事永远是安全确认。范文飞回忆道,作为施工负责人,我按照预定方案,首先组织人员对作业环境做全面检查,确认顶板完好、支护可靠后,方下达开工指令。
拆除旧设备是第一步。在严格执行停送电程序--验电、放电后,机运队实施工程人员拆除了电气连接。随后,两个手拉葫芦同步作业,将重达数吨的电机、减速器等设备平稳卸下。整个拆除过程安全有序,未发生任何磕碰事故。
安装新装置是对技术和耐心的双重考验。依据施工图纸,实施工程人员首先在巷道内精准定位基础坑位置:距离巷帮500毫米,长度3000毫米,宽度2300毫米,深度1500毫米。基础坑开挖后,实施工程人员开始安装传动滚筒底盘和侧板,并使用水平仪反复测量,确保安装面完全水平。
最关键的环节是电机安装。姚朝府谈到这个环节时,语气郑重,两台280千瓦电机一定要保持高度同心,任何微小偏差都可能会导致设备振动加剧、寿命减少。为此,实施工程人员使用专业对中仪,历时近一小时反复调整,最终将同轴度误差控制在0.1毫米以内,远优于0.5毫米的标准要求。
起吊作业前,施工负责人亲自检查起吊点顶板状况、手拉葫芦完好性和钢丝绳扣紧固情况;运输零部件前,专人提前平整巷道沿线;,施工负责人亲自联系,电气维修工严格按指令操作,并在停电后严格执行验电、放电程序。
我们要求所有滚筒、托辊安装后必须转动灵活,胶带中心线必须与巷道中心线毫米,机身上支架间距严控在1.5米,下支架3米。范文飞表示,这些看似苛刻的标准,正是安全生产的保障。
说不紧张是假的。姚朝府坦言,虽然准备充分,但新设备首次运行,谁心里都绷着一根弦。按照安全规程,首先进行两次点动测试,每次不超过两秒,确认无卡阻现象后,方可正常启动。
启动!姚朝府下达了正式指令。随着启动按钮按下,两台280千瓦电机发出低沉有力的轰鸣,传动滚筒平稳转动,胶带匀速运行。实施工程人员迅速检查各部位运作状况:轴承温度正常、无异常噪音、清扫器工作良好、胶带张力适中所有指标均符合要求。
输送机各运转部位无明显噪音,各轴承无异常温升,电气设备无失爆现象,控制按钮灵敏可靠。一小时后,设备正常运行依然平稳,升级改造取得圆满成功。那一刻的成就感,洗去了所有的疲惫。范文飞笑着说。
但这次改造留给我们的,远不止这些硬件提升。姚朝府深有感触地说,它检验了我们机运队打硬仗、打细仗的能力,锤炼了队伍科学谋划、精准施工、严守安全的过硬作风。这是一笔更宝贵的财富。
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